600 加工中心出于提高工效和降低員 工勞動強度的需要,加裝了一臺 能自動完成上、下料工作的機器 人。當機器人完成上料后,防護 門關閉,工件自動裝夾,加工完 成后,工裝放松,防護門打開, 再由機器人卸料。
1. 硬件要求
此次改造中,我們新增了能 實現自動裝夾的氣動工裝,自動 打開和關閉的氣動防護門等,并 通過PLC輸入、輸出接口,與機 器人完成工作狀態的應答。為了 實現動作的精確及安全,對硬件 的配置有如下要求:
(1) 氣動工裝,設有夾具夾 緊及放松到位檢測開關。
(2) 氣動防護門,設有開門 及關門到位檢測開關。
(3) 控制工裝及防護門動作 的電磁閥為兩位雙電控電磁閥。
2. 工作邏輯框圖
機床和機器人共同完成抓 料、加工和卸料的控制過程流程 如圖1所示。
3. 發現問題與改進
(1) 從圖1可以看出機床 防護門的打開是在全部加工結束
以后,防護門的關閉也要機床與 機器人交互應答之后才能發出關 閉指令,通過實際測試,這兩項時間總計有4s左右,假如能巧妙 地利用好切削前的準備時間和切 削后的各軸復位移動時間,就能 最大限度地壓縮這4s左右的非切 削時間,從而實現我們的工效目 標。
通過攻關,我們發現最好 的解決辦法就是在加工過程快結 束時,由機器人直接控制開門, 又當機器人完成上料工作后,再 由機器人直接控制關門。經此改 動后,整體加工時間壓縮了約 3.5s。
(1) 考慮到機器人有時會存 在如保養或故障時無法工作的情 況,而我們又希望機床能夠不停 機、持續地加工產品,為此我們 在機床側加裝了一個“機器人模 式”與“人工模式”切換旋鈕, 當處在“人工模式”時,就同時 將機器人置為緊停狀態,這時防 護門的開、閉由機床控制。這樣 一來,會出現防護門的開、閉既 可以由機床控制,也可由機器人 控制的情形(實際上,在正常情 況下,如前面所說當處于“人工 模式”時,機器人被置為緊停狀 態,機器人是不會發出開、閉門 指令的),僅出于安全上考慮, 控制機床防護門動作的電磁閥, 其電氣動作應設計成:當電磁閥 得電時執行動作,當動作完成后 就失電,即不能讓電磁閥處于長 期通電的狀態。
在進行電控設計時,有必要 說明一點,由于防護門的開合既 要由機床來控制,又要由機器人 來控制,且控制命令要以收到門 開、門關到位信號來結束,而裝 在門上的門開、門關到位檢測開 關各只有一個,如何供機床和機
器人兩個控制單元使用,并且還 要保證機床和機器人各自24VDC 直流電源供電電路的獨立性?我 們設計了如圖2 ~圖4所示的控制 電路。
機床上的PLC邏輯如圖5所示。
(2) 在使用時還發現當機 床在執行工裝夾緊工件工作有時 會出現誤信號,而機床和機器人全然不知,繼續執行加工,從而 造成對工裝或刀具的損壞。我們 通過仔細觀察,最終找到了原 因一一由于其他狀況的出現,機 器人實際上沒有把待加工的工件 放置在工裝上,機床執行工裝夾 緊命令時,工裝上的夾緊缸在推 動夾爪移動的過程中,會發出一 個瞬間的工裝夾緊到位信號,讓 機床和機器人誤認為工裝夾緊動 作已經完成。
后來將機床的PLC控制程序 改成了機床在執行工裝夾緊命令 時,只有工裝夾緊信號能持續地 發出一段時間(如1s),才認為 工裝夾緊動作正常完成。
2018-07
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