0 前 言
臥式升降臺銑床床身是臥式升降臺銑床的關(guān)鍵件,床身質(zhì)量的好壞直接影響著臥式升降臺銑床的質(zhì)量,而床身的質(zhì)量主要取決于鑄件質(zhì)量,因此床身的鑄造質(zhì)量就顯得尤為重要。
該鑄件的毛坯重量為850 Kg,外刑尺寸為1300×700×620mm,其材質(zhì)為HT250,壁厚不均勻,主要壁厚為14mm,導(dǎo)軌處壁厚為25mm,其結(jié)構(gòu)簡圖如圖1所示:
因其澆注系統(tǒng)中直澆口放在皮芯內(nèi),上、下型分別引入四道內(nèi)澆口,長期存在以下幾點(diǎn)問題:
1) 由于澆注系統(tǒng)中引入位置的不合理,鐵水的流向使其冷鐵水和雜質(zhì)往床身導(dǎo)軌方流入,使其在床身的導(dǎo)軌面存在局部氣孔和夾雜,造成鑄件報廢。
2)由于澆注系統(tǒng)中直澆口陶瓷管放在皮芯內(nèi),使其吊攀和芯骨的位置不好擺放,也降低了芯子的強(qiáng)度,增加了制芯難度,在轉(zhuǎn)運(yùn)砂芯的過程中或在下芯時的芯子的翻轉(zhuǎn)時,造成芯子斷裂而報廢砂芯。
3)由于澆注系統(tǒng)中內(nèi)澆口引入的位置正好對準(zhǔn)床身的后罩,而床身后罩的壁厚只有14mm,時常出現(xiàn)在去除澆口時,出現(xiàn)帶肉情況而進(jìn)行焊補(bǔ)處理,造成不必要的損失。
4)由于澆注系統(tǒng)中內(nèi)澆口引入的位置正好對準(zhǔn)芯子,當(dāng)高溫鐵水進(jìn)入型腔時,芯子長期處于過熱狀態(tài),砂子被燒結(jié),給清理工作帶來相當(dāng)大的難度,燒結(jié)情況嚴(yán)重時還會造成鑄件報廢。 5)由于澆注系統(tǒng)中內(nèi)澆口引入的位置的特殊位置,因其高溫鐵水引入型腔時,先期鐵水流動較好,時常出現(xiàn)鐵水流入皮芯后的間隙內(nèi)包圍了芯子(皮芯后的間隙,因該鑄件的分型面剛好沿皮芯的中心線分成上下兩部份,皮芯的下部份下入下型內(nèi),而皮芯的上部份留在上箱,在設(shè)計(jì)工藝時,上箱的外型和皮芯之間的間隙較大,以 2018重慶市鑄造年會論文集87免在合箱時外型與皮芯產(chǎn)生摩擦),阻塞了芯子的出氣通道而造成嗆,也浪費(fèi)了鐵水。
6) 由于皮芯沒有設(shè)置定位裝置,造成重要尺寸波動,偶而出現(xiàn)借線才能加工到藍(lán)圖尺寸的情況。
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結(jié) 論
綜上所述,通過更改床身鑄造工藝的生產(chǎn)實(shí)踐,并成功獲得優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。傳統(tǒng)樹脂砂鑄造工藝的鑄造生產(chǎn),常年的生產(chǎn)中,廢品率居高不下綜合廢品率達(dá)6%,通過對鑄造工藝的優(yōu)化,使綜合廢品率控制在2%的范圍內(nèi),取得了良好的效益;在鑄造生產(chǎn)時,加強(qiáng)對班組的巡視,確保鑄造過程中各工序質(zhì)量,嚴(yán)格把關(guān),最終得到滿意的鑄件產(chǎn)品。